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某发电厂#6机组9.27非计划事件分析

2017-02-04

  一、事件经过:
  2016年09月27日19:46,#6机组DCS发出MFT保护动作信号,锅炉灭火、汽轮机跳闸、发电机解列,MFT首出为“炉膛压力低低”。
  检查一次风机、磨煤机、汽泵跳闸,主汽门关闭,交流润滑油泵、氢密封备用油泵、电动给水泵联启,汽轮机转速下降。
  20:10,运行人员按规程规定完成停机操作。
  20:15,查明初步停机原因后,立即汇报省调、公司领导、省公司安生部、集团公司生产调度中心。
  20:30,经调阅DCS历史曲线、SOE记录,#6机组非停的具体原因认定为:6A一次风机运行中液压缸故障,6A一次风机动叶DCS指令和反馈为77%,在10秒内,6A一次风机电流由107A降至46A,6A一次风机出口压力由10.7kPa降至4.8kPa,热一次风母管压力由9.1kPa降至3.2kPa。由于一次风压力迅速降低,导致进入炉膛的煤粉量突然减少,致使锅炉燃烧不稳、炉膛压力低低触发“MFT”动作。
  21:00,现场隔离6A一次风机及出口挡板,做好安全措施后,打开风机人孔门,发现6A一次风机动叶处于全关状态,现场进行动叶开关试验,发现执行器和输入轴动作正常,动叶无变化,初步判断液压缸存在问题。
  21:30,打开6A一次风机上端盖,检查风机转子无外漏油现象,继续进行动叶开关试验,发现执行器和和输入轴动作正常,动叶无变化,进一步确认液压缸故障,需更换液压缸。
  机组跳机原因和抢修所需时间基本确定后,21时,启动6B一次风机点火,锅炉升温升压。09月28日00:20,#6机冲转。00:46,机组恢复并网。7:55,6A一次风机液压缸更换工作结束,启动正常。
  二、原因分析:
  1、直接原因:6A一次风机液压缸伺服机构反馈调节拉杆的3200轴承完全损坏,造成双面齿条处于无法定位、自由状态下,受振动、润滑油压等影响发生移动,双面齿条移动带动油缸伺服活塞移动,造成液压缸动作,风机动叶关闭。
  2、液压缸定位轴轴承损坏的原因有:
  1)液压缸存在设计缺陷,轴承选择安全系数偏低,没有充分考虑运行中轴承各受力工况。
  2)轴承存在一定质量问题,因制造或安装存在缺陷,导致轴承使用期过短。
  3)液压缸轴承在运行工况承受到轴向、径向力过大,超过了轴承承受力,降低了轴承的使用寿命。
  4)运行中风机及液压缸长期振动可导致轴承损坏。
  5)液压缸找中心偏差大可导致轴承受力,长期运行造成轴承损坏。
  6)液压缸动叶反馈指针在运行中振动或摆动导致轴承受力,长期运行造成轴承损坏。
  造成轴承损坏主要原因是2、3、6条引起,其中Z主要原因是轴承受到轴向、径向力过大及反馈指针在运行中振动或摆动导致轴承受力,长期运行造成轴承损坏。
  三、暴露问题:
  此类设备检修工艺及测试等要求比较高,需由原厂家或专业单位进行检修,一是设备点检对结构及关键部件深入了解不够;二是对返厂检修设备质量管控存在不足。
  四、防范措施:
  1、梳理三期机组所有送、一次风机液压缸检修情况,对修后已运行达2年的液压缸,安排返厂检测和检修,并全程安排技术人员现场监督检修质量。
  2、加强检修质量管理,特别是液压缸中心调整,严格控制液压缸同心度偏差。
  3、重新调整此类设备检修规程,缩短检修周期,初步计划调整为2年一修。
  4、对发生同类事故电厂进行调研,一是了解同类问题处理措施;二是研究完善风机保护逻辑可行性和方案,增加保护可靠性。
  5、将故障液压缸返厂检测、精确分析轴承损坏情况,及时调整后续检修工艺,有效解决此类问题。
  6、优化机械反馈杆与液压缸连接工艺或改造反馈形式,降低反馈杆振动对定位轴轴承损伤。
(来源:电力安全生产)

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