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磨煤机烧瓦的预防措施

2016-12-15

  本厂锅炉型号是DG240/9.8,主汽温度是540±5℃,氧含3%-5%,炉膛负压-20-50。单炉膛,热风送粉自然循环锅炉。配备的是中间仓储式制粉系统,磨煤机是单进单出钢球磨煤机。
  2016年3月16日,1#锅炉运行,负荷220T/H,1#,2#制粉系统运行,负荷分别为16T/H,18T/H,1#汽轮机运行,负荷10MW。中午13点46分,1#锅炉1#磨煤机报警,首出1#磨煤机润滑油站油位高,运行人员发现了报警,立即汇报了当班班长,班长立即派人去现场检查,发现只是油位高了一截,没有其他异常,便没有去想原因,到下一个轮回巡检时再去检查了一次,发现油位又升高了一截,未见其他异常,遂未去处理,当下个班来接班时,发现1#磨煤机润滑油站的油已经溢出,且溢出的量较多,然后运行班组的人员判断疑为磨煤机减温水泄漏,或者为磨煤机润滑油站减温水泄漏,立即汇报岗位专工及车间主任,立即停运1#磨煤机,关闭磨煤机及润滑油站减温水进回水手动总门,交由机务及设备部检查。
  经过一个小时左右的检查判断为磨煤机减温水泄漏,减温水泄漏到磨煤机润滑油回油管进入润滑油站,造成润滑油站油位异常升高。造成钢球磨煤机轴颈与轴瓦之间的冷却条件不足,使磨煤机轴瓦烧裂数块,并且由于少了一台制粉系统,造成粉仓粉位不足,不得不减少锅炉负荷,后经过与相关部门沟通,改变煤质,负荷得以升高。经过这样的事故,提出以下几点建议:
  1.钢球磨煤机的轴颈与轴瓦采用润滑油冷却,为了使冷却效果达到Z佳,润滑油直接走间隙,减温水走管子,使用润滑油冷却轴颈与轴瓦之间的间隙,减温水冷却润滑油。但是这样若是减温水泄漏,将使整箱润滑油报废,成本大大增加。所以,运行人员要加强对润滑油站的监视,并强对专业知识的学习,在润滑油站油位油温异常时能准确的去判断事故,避免再次烧瓦等事故的发生。
  2.当运行人员发现油位异常升高时,应根据油位升高速率来进行判断,当油位升高到一定程度时,应停止磨煤机及低压润滑油泵关闭磨煤机减温水手动门观察,判断具体的漏点在那里,然后交由机务人员检修,并汇报岗位专工及车间主任。
  3.加强对润滑油站的维护,定期对润滑油站的卫生进行处理。

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