机泵P9301/A为航煤装车泵,属于间断性运行泵,AB互为备用泵。2016年8月8日上午开泵运行时,用红外线测温仪测得轴承箱温度达到了65℃,轴套处温度达到了80℃;轴承箱温度比平均温度(40℃)高,经分析是由于机封磨损严重并泄露,泄露的航煤由泵轴与轴套间隙处窜到轴承箱内造成润滑油不纯。出于安全和生产需要,切换流程,使用B泵生产,将A泵切出,关闭A泵进出口阀门和断电,加锁。
2016年8月11日采购的机封到货后,开始安排钳工对P9301/A泵进行解体大修。加上一直以来泵体振动值超标,此次解体前泵的前后机封均泄露严重。经检查,泵两端的机封动环磨损严重。前轴承磨损,轴承游隙偏大,有异响,前轴承拆卸下来检查发现轴承与轴套之间间隙过大,用游标卡尺测量轴套的磨损量达0.1mm。叶轮口环完好,无明显磨损。另由于该泵已有更新计划,故此次维修没有对轴及叶轮进行外委做动平衡试验。
8月13日开始进行机泵回装,并更换泵的前后机封(型号:YH05058)共2套(机封总压缩量9mm,安装后调整压缩量为6mm);外委加工了前轴承的轴套、更换了前轴承(型号:6311-2Z)1个、后轴承(7311BECBM)2个、O型圈(Viton-142.47-3.53)10处、前后油封共2个、及更换所有的静密封垫。泵体回装后,进行连轴器对中找正(水平偏差0.05mm,垂直偏差0.15mm)。
8月16日起泵试车,经实测泵的振动值达到40mm/s超过了允许范围。后轴承温度超标,不排除产品的本身质量问题及振动引起的跳动而造成润滑不好。
建议在更新泵之前以P9301A泵作为备用泵,使用过程中维保班组对该泵进行重点关注,特别是泵的轴承温度、泵体振动值有没有向坏的方向发展趋势,加强设备维护保养及时发现问题并进行调整。