1 问题
我公司有二台日产2500T/D熟料生产线,分别是2003年和2004投产的,熟料冷却采用的是由南京水泥工业设计研究院设计的3.2*21.6米LB32216推动篦式冷却机。冷却机的篦板下各冷却室内的细熟料的输送设备为拉链机型号为B250*25500。它的主要技术参数:驱动电机功率11KW;减速机:BWY174-17*11-11主链速:0.28m/s。因各室的锁风效果不理想,窜风严重,而拉链机尾部只靠箱体内两边的挡风板密封,效果很差,尾部轴承(22211k+H211)也因进灰过早损坏,尾轴靠箱体两头也会因“风扫”磨细拆断,原结构图如下:

2 原改进过程
改进1,尾轴轴承位加大,轴承改为22212K+H212,壳体做成两层,用积料打背包堵风。寿命比原可以延长50%,尾轴使用还是不到一年就会拆断,特别是抢修非常费时,就是有备用配件也要一个班才能抢修好。
改进2,改成如图结构(见图)轴承改为UCT212。

刚开始还不错,也不会漏风。可使用半年后,轴承后面的密封板会磨大,更换密封板就须停窑处理,反之轴承因进入灰尘损坏快,当然,短时间停拉链机(可以不停窑)可以更换轴承,可换上去的轴承一周不到又得损坏,尾轴同样会磨损,非常被动。
3 原因分析及再次改进

从上可以看出:故障有二:漏风损坏轴承,风扫造成轴磨细拆断。针对这种情况,决定尾轮轴整体放大,尾轮轴由¢60改为¢80,轴承位也改大,轴承改为22215K+H215;对轴与箱体的密封,改为迷宫结构,原尾轮的张紧调整装置去除。见上图,箱体分为上下箱体,两接合面采用凹凸结构,凹槽内放少许盘根,消除一切漏风点。
4 改造后的优点及效果
优点:彻底解决了跑冒问题,灰尘颗粒不会进入轴承内;增强了轴的机械强度;即时出现故障,可以快速解决。
效果:二条线从2012年改造后至今,没有发生任何故障,充分保证了篦冷机的正常运转。