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空压机增速机高速轴轴承温度高原因分析

2014-07-31

任玉维 岳万军 郑守利
(中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司)
  摘 要:查找3MCL526-6空压机增速机高速轴温度逐渐增高原因,分析出八种可能可能的原因,Z终是拆检轴承后,发现上半部轴承巴氏合金层磨损,将一油楔泄油槽堵死。
  关键词:空压机;增速机;高速机;轴承温度
  一、引言
  沈阳鼓风机厂生产3MCL526-6压缩机,单级进气、单轴、齿轮式、三段六级等温压缩机,1-2级叶轮为一段,5-6级叶轮二段,3-4级叶轮为三段。一段排出空气经中间冷却器冷却、再经气水分离罐脱水后进入二段进行压缩,经中间冷却器冷却、经气水分离罐脱水后进入三段进行压缩。在各级压缩过程中,气体的温度基本保持不变,以实现气体等温压缩的目的。Z终三段出口流量为2000m3/h。排气压力0.95Mpa。该机主轴转速为10887r/min,电机功率为3000KW。
  二、问题
  3MCL526-6空压机(图一)从2008年9月投入运行时,变速机高速齿轮轴负荷端支承轴温度(T7120测点)为76℃,大齿轮轴二端支撑轴承(T7122、T7123测点)及高速齿轮轴另一端支撑轴承温度(T7121测点)为71℃,原设计各点轴承温度报警值是85℃,停车值是90℃。到2009年3月末达到了84℃,接近报警值。采取加大循环冷却水量及开启冷却水塔风机等措施,仍不能解决轴承温升过高的问题。
  三、原因分析
  (1)轴承间隙太小或不均匀,润滑油排泄量不够充分,摩擦产生的热量不能及时的带走。
  (2)轴承进油节流孔偏小,进油量不足,摩擦产生的热量无法全部带走。
  (3)轴衬的存油沟太小。
  (4)轴承浇铸质量不佳或巴氏金牌号不对,无法满足生产需要。
  (5)轴承的测温铂电阻不准或损坏。
  (6)增速机进油管不通畅,过滤网堵塞,进油量小。
  (7)润滑油中含有水或其它杂质,润滑油的黏性降低,影响压力油膜的形成,造成边界摩擦或干摩擦。
  (8)进油温度高,提高了轴承的工作环境温度,轴承温度自然偏高。
  (9)机组振动。
  由于机组运行期间不具备停车条件,只是对后五点原因进行了求证。轴承处测温铂电阻为双之铂电阻,两个温度点显示相同,因此可以排除测温铂电阻不准或损坏,变速机其余三块轴承的温度不高,又可以排除增速机进油管不通畅,过滤网堵塞、进油量小的可能。Z后通过对油质的全分析,水分及杂质含量满足相关标准要求。调整冷却器水量,进油温度处于标准范围内。机组振动满足要求,因此可以排除这几种原因。
  四、检查措施
  1、检查磨损情况
  拆下轴承后发现,轴承形式为四油楔双向结构。上半部轴承巴氏合金层磨损,将一油楔泄油槽堵死,温度增高正是由此引起。将这一封死的油槽进行扩大处理,并对轴承表面进行精磨、以保证充分泄油,带走热量。
  2、检查轴承配合间隙
  通过测量,轴承顶间隙11um(允许范围13.5~18um),测间隙基本为零(允许范围6.65~9um),比压缩机厂家提供的安全值小。由此可以判断运行初期的两个月,轴承间隙应该小于本次的测量值,说明初期温度高于其他三点的原因正是由于轴承间隙片小所致。运行两个月后,由于油膜形成的效果不良,轴承磨损导致泄油槽逐渐缩小直至堵死,引起轴承温度升高。
  3、检查增速机高速轴负荷端轴承进油节流孔
  通过使用压缩空气,对增速机进油孔板及高速轴负荷端节流孔进行吹扫,无堵塞。对节流孔径重新核算,进油量能够满足使用要求。
  4、检查轴承浇铸质量以及巴氏合金牌号
  检查轴承,巴氏合金层无裂纹、气孔、夹渣和毛刺等缺陷,钨金层与机体贴合紧密,巴氏合金牌号符合要求。
  五、目前运行情况
  检查处理后开车,3MCL526-6空压机增速机高速轴负荷端支承轴温度为72℃,与其他三点轴承温度基本相同,到目前为止一直比较稳定,再未出现轴承温度上升情况。

来源:《设备管理与维修》2010年05期

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